金陵石化炼油二部采取多项措施节能降耗,脱硫装置溶剂再生塔蒸汽量减少1.2t/h,7月份同比月降用量17%。
Ⅰ脱硫装置由于受工艺条件限制,溶剂再生塔富液进料温度比Ⅱ脱硫装置低10℃左右。同样负荷下,1.0兆帕蒸汽耗量比Ⅱ脱硫装置高约0.6t/h,造成Ⅰ脱硫装置蒸汽耗量超标。
为解决这个难题,工区技术人员开动脑筋,采取了一系列解决办法。他们合理平衡各干气脱硫塔的负荷,停用Ⅱ脱硫装置干气脱硫塔T601,减少富液产生量近20t/h,既降低溶剂再生塔的处理负荷,又降低了Ⅰ脱硫装置蒸汽单耗。通过优化调整各塔溶剂循环量,提高贫液浓度,降低了溶剂循环量近10t/h。同时,他们及时切换贫富液换热器及贫液冷却器,改善换热效果,切换换热器后,提高贫液进塔温度近8℃,循环水用量减少70m3/h,进而降低了蒸汽的耗量。
7月份实施后,Ⅰ脱硫装置溶剂再生塔蒸汽加量由6.8t/h降至5.6t/h,1.0Mpa蒸汽单耗由100Kg/t降低至94Kg/t左右。